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直接转矩变频技术在起重机控制系统中的应用(ZXJ)
 
 
摘要:炼钢车间的钢水运输是靠桥式起重机实现的,而传统的控制方式存在着电能浪费、战障率较高等缺点,容易造成“钢包滑落”等事故,起重饥的行走由4白电机驱动,为了使起重机平稳行走,4台电机必须保持㈦步结合改造应用实例,针对桥式起重机负载由控制特点,童点介绍了直接转矩变频器控制系统的设汁、选型及参数配置,解决了多台电机的负荷平衡问题,克服了“啃轨’’现象,减少了设备故障关键词:起重机;变频控制;负荷平衡控制;直接转矩控制
0         引  言
    起重设备在各行各业都有广泛应用,尤其是冶金行业,其数量多、吨位大、重要性突出是不争的事实。在炼钢车间经常发生与起重机相关的“泼钢”“溜包”等恶性事故。
    起重设备具有重载起动、发电状态运行、行走机构为多台电机驱动等特点,其对控制系统的要求较高。因此,在起重设备上应用变频技术应更加谨慎。但随着变频技术的完善和人们不断的实践,起重设备变频技术应用的难题已经解决,本文介绍了一个炼钢车间起重机改造的实例,采用变频技术后,经过运行取得了满意的效果。
1  原控制系统的不足
该炼钢车问起重机使用已超15年,电气系统故障频发,性能不佳,主要表现在以下几个方面:
    (1)调速性能较差。原米起重机采用的是转子串电阻调速,调速不能连续进行,且起动冲击较大。这种调速方式小改变同步转速,只改变机械特性的斜率,造成传动系统机械特性很软,使起重机运行小够平稳。
    (2)驱动失衡,有“啃轨”现象:该起重机的大车行走机构由4台电机驱动,随着设备的老化,电机的参数刘称性变差,用传统的方法进行调整难度较大,经常出现“啃轨”现象,致使运行中出现抖动和噪声,也降低了设备的寿命、(3)故障率高,运行成本增加。传统继电器控制系统的元器件故障率较高,尤其是重载频繁起动的情况下,更是如此起重机是位能负载,经常由于控制系统与机械抱闸的配合失误或不协调而引起“溜包”故障,造成较大的损失甚至人身事故。
(4)保护措施不完善,易发生电机烧毁的现象。起重机的使用环境一般比较恶劣,并且绕线式电机本身具有电刷、滑环等薄弱环节,需要经常进行维护、维修,否则就会造成电机故障。
    (5)增加能耗。起重机经常在低速状态下运行,大量的转差功率消耗在转子串接的电阻上。
2  工艺要求
该起重机参数如表1所示。
    由表l可知,起熏量较大,提升速度较快,调速范围较大,行走机构为4台电机独立驱动,故对起重机提出了以下工艺要求:
    (1)电气控制系统须有足够的起动力矩,以适应重载起动的要求,甚至零速时有较大的力矩输出;(2)适应频繁起动、制动,满足电机四象限运行的需要;(3)由于是势能负载,电气控制与机械抱闸必须有协调的配合,以避免在下放时产生“溜钩”事故;(4)起重机的行走机构驱动必须同步,以避免“啃轨”现象的发生;(5)起动须平稳,有预拉紧功能,防止冲击;(6)满足调速范围要求。
通过分析,认为采用变频驱动方案是可行的,不但能满足要求,还能改善系统运行的品质
3控制方案及变频器选择
3.l控制系统选择
变频器的类型很多,就控制方式而言.有u/f恒定控制、转差频率控制、矢量控制和直接转矩控制(Direct Torque confrol,DTc),不同的控制系统其性能不尽相同,所适应的负载也有隧别。前已述及,起重机具有势能负载的特性。因此,要求系统在动态过程中具有较快的转矩响应,且具有较火的起动转矩,****在零速时能具有****的转矩输出。根据这些特点,经过技术比较,认为选用DTc系统最为恰当DTc技术,是利用空间矢量直接在定子坐标系下分析异步电机的数学模型,计算与控制异步电机的磁链和转矩,即DTc系统足把转矩作为直接跟踪控制对象的.其强调的是转矩的直接控制与效果。采用DTC的交流调速系统可获得比矢量控制要快得多的转矩响应,据资料介绍,无速度传感器的矢量控制系统的转矩阶跃响应,约为6~7ms,而DTc系统的转矩阶跃响应可达到I ms左右。由此可知,其可做到力矩的建立优先于速度。
    根据以上分析,对于起重机的主、副钩驱动选用了Acs800的变频器。该变频器可以应用在有较高的过载能力要求的场所,其传动的核心技术足DTc;具有高精度的动、静态指标和大的起动转矩;速度的静态精度可以到O.01%,动态精度可以到0.1%;在零速时可以输出l.5~2倍的额定转矩;具有方便灵活的编程功能和多级速度设定功能;具有电磁制动、直流注入方式的能耗制动和专用的机械制动器的控制功能。还可以设定不同的起动转矩和速度曲线,并可通过数字量输入来设定多级速度,有利于平稳起动、制动和准确停车,可以很好地满足起重机吊钩驱动的特殊要求。
3.2变频器容量选择
仅以主钩为例,主钩电机为YZR系列电机,电机参数如下。型号为YZI/355112—10,电压为、380 v,50 Hz;功率为132 kw,电流为273.3 A,转速为588 r/min,效率为0.93,功率冈数为O.85。
    列于起重机系统而言,属于满负荷、静荷载起动,因此,要求起动力矩大,且在零速时能有克服重物势能的能力。因此,在选型计算时,一般要求按相关公式计算后,再加大一一级。变频器的容量计算可按式(1)进行:
参考ABB公司的Acs3800的手册并考虑重载起动,选用了Ac$800一04—0260 5变频器,其额定功率为160 kw,电流为212 A。为了可靠起见,在选定后还应按式(2)、式(3)进行校验:
    把数据代人式(2)、式(3)即可验证,所选变频器容最满足要求。
3.3起动曲线形状选择
Ac$800变频器可以提供线性起动和s型起动方式。该例中由于是重载起动,并要求平稳,因此把起动的速度轨迹设置成“s”曲线,如图1所示。s型起动曲线特别适合于起重机负载,可以起到预紧的作用,有利于减少没备故障,在设定参数时取底部弧线的时间为上升时间的1/lO。
    速度上升时间设定为10 s.为减少冲击,起动时采用了分级起动,第一级为25 Hz,第二级为50 Hz。速度运行图如图1所示,由实际观察可知,运行较为平稳。
4行走机构的负荷平衡措施
起重机行走机构(大车)由4台电机驱动,由于行走大车是一个刚体,相当于同轴运行,但又由于是桥式,特别容易走偏,因此,保持4台电机同步很重要。对于多台电机同轴驱动的情况,电机的同步是一个控制难点,主要是由信号传递和设备参数不对称性造成的。采用直流电机驱动时,解决的办法是电枢串联供电,并分别在每台励磁回路中串电阻进行微调:对于交流电机,参数的分散性更大,负荷平衡问题更难处理。针对这类问题,Ac$800变频器专门开发了主/从控制功能,解决了负荷平衡问题。
主/从控制是专门为多机传动应用而设计的,在几台变频器中,设置某一台为主机,其他为从机,主机以,“播的方式向从机发送指令,并跟踪检查从机的状态,以实现协调控制。  一个主机最多可带10个从机。采用主/从控制,必须增加号用传动单元(RD—cO板),该单元负责信息的传递和运算,主/从控制信号是采用光纤环形连接,以总线方式通信。其中中:T为发送器连接,R为接收器连接,接线示意图如图2所示。该例共有4台变频器,即l台为主变频器(MAsTER),另外3台为从变频器。由于是低速轴刚性连接,故主变频器设定为速度控制,从变频器设定为转矩控制,以保证各变频器的负荷平衡。当主变频器发生故障时,全部从变频器以自由停车方式停机,单台从机出现故障时该变频器停机,其余可继续运行。但在该变频器故障排除后,必须全部停止后再重新起动,才能投入。由于桥式起重机的特点不同,当有一台从机发牛故障时,要求发出报警,尽快修复。
5制动方式选择及设计
为了实现准确停车和防止重物失去动力时的“溜钩”事故发生,制动措施非常重要。在没计时,采用了电气制动和机械制动相结合的方法。
5.1电气制动
电气制动一般可采用电磁制动、能耗制动和反接制动。Ac$800变频器内部分别设置了电磁制动和商流注入式(能耗)制动。由于该起重机电机容量较大,电磁制动会使电机严重发热,不人适用。故选用了直流注入制功方式,该制动方式可以把电机锁定在零速,当速度给定和电机速度均降至5 Hz以下时,变频器传动单元发出电机停_卜指令,并在电机定子中注入卣流电流,使电机迅速停止。根据所需制动力的大小,注入电流傅可以在0~l.2倍额定电流之间进行调整,制动效果比较满意一由于是菜单式编程和数字式设定,调整非常方便。
5.2机械制动器的控制
由于制动器从抱紧到松开,以及从松丌到抱紧的动作过程需要时问(约0.65 s),而电机转矩的产生或消失,是在通电或断电瞬间就立刻反应的。因此,制动器和电机在动作的配合上极易出现问题。如电机已经通电,而制动器尚未松丌,将导致电机的严重过载;反之,如电机已经断电,而制动器尚未抱紧,则重物必将下滑,即出现溜钩现象。因此要有柏应的防止措施Acs800变频器有专用的制动器编程控制功能,可通过编程对制动逻辑进行没置,例如:可以通过变频器的“42 BRAKE CoNTROL”参数对制动器松开电流、制动器松开频率、制动器松开/闭合时间、制动器释放转矩等进行修改该参数共有10个用户编程项目,以保证制动器的可靠动作。在实际调试中,把释放电流确定为电机额定电流的90%,释放频率为5 Hz,释放转矩为1OO%的额定转矩。当动作条件满足时,变频器的可编程输出继电器R01动作,使制动器制动或释放。
    除此之外,制动器还町以接受外部接点的控制.外部接点是供用户增加功能时自行设计用的。在该例中,把过极限位、变频器故障、紧急停车、系统断电等都作为外部接点的驱动信号。当出现上述任做障时,可编程逻辑控制器(Progmmmabk L0g—ic Controller,PLc)就会使外部接点断开,使制动器迅速制动。该工程中的机械制动器采用了大推力液压式抱闸,这种制动器制具有较大制动力,动作迅速。制动器接线如图3所示。
6         结  语
DTc变频器的起动转矩较大,转矩响应快,适合于起重设备系统的驱动。Acs800的主/从控制功能剥于多电机同轴驱动负荷平衡找到了出路,使用方便该系统的设计、选型满足了起重设备系统的苛刻要求,达到了预期的效果。
 
 
 
 
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