专业的微特电机产品发布平台
用户名: 密码: 注册
设为首页 加入收藏 联系我们
免费注册 企业免费建站
新技术论坛 会员产品发布
TB6600QQ群:70241714   步进电机论文   六轴工业机器人解决方案  
步进电机     驱动器     控制器     马达IC     伺服电机     无刷直流电动机     微特电机文献     工控器件     运动控制新产品     六轴工业机器人    
  六轴工业机器人应用案例  
  混合式步进电机选型手册  
  步进电机配套行星减速器  
  步进电机应用网  
  三轴桌面机械臂参数介绍  
  六轴工业机器人应用参数  
  东芝TB6600HQ/HG芯片  
  tb6600hq步进驱动芯片  
  论坛热帖  
  步进电机应用资料  
  价格****的86步进电机  
  60W无刷直流电机  
  100W无刷直流电机  
  48V,250W无刷直流电机  
  48V,550W无刷直流电机  
  步进驱动器芯片LV8731V  
  42/57直线T型滚珠丝杆电机  
  有霍尔直流无刷控制器  
  3相2轴步进驱动器  
  步进电机论坛  
  ZM-6618直流无刷驱动器  
  无刷直流电机选型  
  SCM6716MF直流无刷驱动芯片  
  86步进驱动器2HD8080  
  北京时代超群公司  
  稀土永磁直流力矩电机  
  永磁直流力矩电机  
  86双出轴电机  
  伺服电机知识  
  关于步进电机转速  
  步进电机转矩与功率换算  
  关于步进电机控制  
  关于步进电动机驱动  
  tb62209fg的开发应用  
  tb6588fg的应用资料  
  ET-DS100C型取断锥机  
  五自由度取断锥机  
  步进驱动器及产品  
  步进控制器产品  
  ****马达IC产品  
  无刷直流电机及控制器  
  微特电机论文  
  马达IC应用论文  
  步进电机网工控企业会员  
  步进电机网数控企业会员  
  步进电机网新闻动态  
  步进电机网会员产品信息  
  现货销售TB62214FG  
  现货销售三洋芯片LV8731  
  2轴步进驱动器ZD-8731-D  
  57步进驱动器外壳  
  时代超群无刷直流电机  
  步进电动机制造****技术  
  减速步进电机  
  无刷直流电机  
  无刷直流减速电机  
  35减速步进电机  
  减速步进电机系列产品  
  单轴步进电机控制器  
  多轴步进电机控制器  
  ******的步进控制器  
  信浓步进电机  
  电机联轴器  
  更多>>  
 
微特电机论文:提高机床PLC控制中信号采集准确性的措施
 
 
提高机床PLC控制中信号采集准确性的措施
雷振坤(大河机床厂银川  750004)
1引 
 
    l台德国DECKEL公司制造的FP5C型卧式机床因使用年限较长,其控制系统SIEMENS- FANUC SYSTEM 7ME故障率过高而需要进行改造。该机床工作台630mm×630mm,刀库50把刀,要求改造后四轴三联动,四轴全闭环控制,主轴转速****为4 000r/min,换刀时间(刀对刀)约2.5s,换刀快速可靠,刀库为液压马达驱动的链式刀库,运动速度为30m/min,现采用FAGOR8050M数控系统控制。
    尤其值得一提的是其刀具编码的方式不多见,刀具采用两排编码螺钉形成BCD4位数,刀具号****数为9999,用感应开关的输出信号识别刀具号。原来的硬件线路PLC,有一套滤波、整形、光电耦合及译码电路采集16路信号,并检索刀具,控制找刀。现在用系统的内置PLC控制刀库,就出现了新的问题,螺钉宽度约5mm,运动速度为o.5m/s,可知感应输出信号仅仅是一个较窄的脉冲,各路开关的输出时间不可能完全一致,再加上刀库快速运动中的振颤,处理不好,误读刀具号或者来不及处理的情况就会发生。
2分析
    刀柄及感应开关如图l所示,刀柄侧西1用来表示个位和十位数,它由1~8孔道和P孔道组成,P孔道为奇偶控制孔道,用来补偿编码螺钉的个数,在此编码螺钉用奇数个数侧面2表示百位和千位数,由9~16孔道组成。
    通常调用刀具有两种编码方法,刀库位置编码法和刀柄编码法,现在大多数加工中心采用前一种,本机床采用后一种,操作者不必了解每个刀具放在刀库中的什么位置,刀具可任意放置,根据需要随时调用,因每把刀柄都编上了代码,系统不需要记忆和跟踪刀具,只要能识别即可。
    刀柄两侧面上的编码螺钉借助于感应开关向控制系统发出信号。
    PLC是一种可编程序的顺序控制器,其控制与硬件线路控制器是完全不同的,它的程序是按由前到后的顺序一步一步执行的,每执行一遍为一个扫描周期,然后又从头开始循环,一般扫描周期可达几十ms,主程序一个周期只能输入/输出一次,按这种时间是无法控制刀库找刀的。数控系统的PLC -般都还有高速扫描程序,一般每隔8~16ms扫描1次。
  用数控系统的波形分析功能观察,感应开关的脉冲宽度最短只几个ms,最长也不过18ms,不采取一定的软硬件措施是不可能得到满意效果的。
    任意选取3个孔道的波形来分析,波形见图2。
    3个上升沿不可能完全一致,3个下降沿也不完全一致,t2期间是信号稳定持续期,上升沿期间,t3为下降沿期间,tl和t3期间读取的信号肯定是错误的,有遗漏的,只有在f期间采集到的数据才是正确的。要让高速扫描程序剔除掉tl和t3期间的值,而保留t2期间的值才行,而且要起码采集两次真实的值,才能保证检索到刀具。
3解决方法
     解决这个问题的原则是要在高速扫描周期内读取到真实的刀具号,滤掉错误的数据,准确无误地使刀库中的刀具定位在换刀位置,完成找刀,为加工中心自动换刀做好准备。
    找刀过程框图见图3。可见,找刀的关键在于刀具编码识别。一开始,没有特别注意这一点,只是简单地将16个开关信号采集进来,进行判别,但是发现有时候找错刀,比如T141找到的可能是T140或T41,甚至Tl,经过分析,采取措施,便迎刃而解。
    (1)尽量缩短高速扫描周期,使采集信号的取样频率加快,但这是有限的,虽然FAGOR PLC中PE棋块的时间理论上无限制,但实际最快也只能8ms(经试验得),试验是否能用2次取样值作比较,2次完全一致才能确认数据有效,否则重读。
    (2)奇偶校验必不可少,经过校验后,能滤除掉不合理的数据,提高取样数据的可靠性。
    (3)以双排孔即2个侧面同时来设定刀具编码,虽然这样,刀具编码个数只有2位,但可靠性整整翻了1倍,等于有了双保险,降低了误读的机会。
    (4)尽量压缩高速程序的执行时间,即****可能地减少高速处理的程序量,做到没有一句是多余的,这样可以缩短整个主程序的扫描周期。
    (5)以检测到上升沿为准而不是只取状态值,去掉了信号上升过程中的波纹,利用DPU指令读取I状态。
    (6)如果有多余的螺钉(比如说千位数不用)可取某一位作为读取的基准时间,这样能滤掉不整齐的上升沿,使它的螺钉稍小一点即可。
    (7)硬件上可考虑加单稳整形电路处理感应开关信号,适当地展宽波形,即将前述tz期间拉长一些,足够做数次采集,反复比较确认数据。
 
4结语
   时性要求高的输出控制以及信号采集,特别要注意PLC的顺序扫描特性,高速程序的编制技巧,要采取各种软、硬件措施,保证信号采集的准确无误,这是准确控制的前提。
 
 
 
 
 
高精线性模组 上海生化培养箱 大容量恒温摇床 振动筛网 计价秤 液压剪板机 孵化机 箱式炉
物联网设备 步进电机 除氧器 造纸设备 步进驱动器 深圳机械加盟 带式干燥机 硫酸泵
直流屏 激光打标机 机械论文 中国控制阀网-调节阀 移动式升降机 食品机械网 电机 电子称
酷刻刻字机 中国电动滚筒网 北京时代超群 中国数控机床维修网 超声波裥棉机 步进电机论坛
设为首页  |  加入收藏  |  关于我们  |  站长留言  |  广告服务  |  友情链接申请  |  网站介绍
网站实名:步进电机网 步进电机驱动器网 微特电机网 网站地图 新闻中心
版权所有:北京时代四维科技有限公司 © Copyright By www.zgbjdj.com
京ICP备11042559号-1