1 2工作原理
光电检测头采用光电透射式检测方式,将织物纬纱的影像通过光学系统成像到集成光电池上。四
只光电检测头内各有一只集成硅光电池,每只硅光电池集成13片长条形硅光电池,与水平成一6°~+6°排列。当纬纱像的斜度与某一光电池相等或相近时,光电池条输出信号幅度****,其它各路电池输出信号较小,则输出信号****者,其对应角度即为织物纬纱偏角大小。
当测速电机输出电压达到起始值(织物行进速度≥5 m/s)时,四只检测头的52路(13×4)硅光电
池上的光信号经光电转换后得到电流信号,电流信号分别经过滤波、放大、整流等信号处理后,输出适合adc处理的电压信号。这些信号在dsp发出的控制信号作用下,通过网个十六路模拟开关cd4067的输出脚经过一个射极跟随器后,依次分时送tms320lf2407a“自带的a/d转换器转换为数字信号。dsp按数值大小,先确定各检测头所反映的纬纱度数,一一方面通过rs232通讯方式传给pc机显示,另一方面经“纬纱综合处理程序”得到纬纱变形信号,即纬斜、纬弯量值大小。由于光电检测头检测的是经过矫正装置矫正后的纬纱变形数值,因而所得数值即为偏差e。经过几个采集周期后,获得偏差变化率ec:以e和ec为输入量,经过tms320lf2407a内模糊pid控制器运算,分别获得纬斜、纬弯的控制输出量。该量再经过驱动电路(74ls366、mcl413)、电机控制电路(多谐振荡器、可控硅驱动电路),分别驱动纬斜、纬弯直流电动机,带动纬斜、纬弯矫正装置实施矫正。由于织物的状态随时改变,所以矫正装置始终在做相应的转动,保证剩余纬纱偏差不大于2%。
2模糊pid控制器的设计
2.1模糊pid控制结构图。
模糊pid控制器结构如图2所示
.纬纱信息输入量经过纬纱综合处理程序,将纬斜、纬弯偏差分离。本装置实际需要设计纬斜和纬弯两个模糊pid控制器。为了克服模糊推理时实时计算量大的缺点,图2中纬斜模糊控制器、纬弯模糊控制器已将一系列模糊控制规则离线转化为相应查询表,利用纬斜、纬弯偏差和偏差变化率对参数kp、ki、kd三个参数进行在线调整,经增量式pid控制算式计算获得控制量u,控制矫正装置对织物实施矫正。两个模糊pid控制器设计方法相同,下面仅以纬斜模糊pid控制器为例加以说明。
2 2变量的模糊化
把输入变量值e和ec经过模糊化处理而变化成模糊量论域上的值,将输入数据转换化成合适的语言值,这种过程称为“模糊化”.这里就是把e、ec分别乘以量化比例因子k1、k2。e、ec的实际变化范围、模糊子集、量化因子等如表1所示。e、ec模糊语言值取“负大”(粕)、“负中”(nm)、“负小”(ns)“零”(ze)、“正小”(ps)、“正中”(jdlw)、“正大”(pb)共七个值,隶属函数采用三角形,如图3所示。
同样,对输出变量kp、ki。、kd模糊语言值取nbnm、ns、ze、ps、pm、pb共七个值,模糊量论域:[一5,一3,一l,o,+1,十3,+5],其隶属函数采用三角形,如图4所示。根据以往数据经验,kp量化到(10,30)内,k1量化到(o,7)内,kd量化到(0,4)内。

2.3模糊规则及模糊推理
模糊控制规则主要基于操作人员长期积累的经验,针对kp、ki、kd三个参数分别整定的模糊控制表如表2所示。
2.4清晰化计算
通过模糊推理得到的是模糊量,而对于实际的控制则必须为清晰量,网此需要将模糊量转化为清
晰量,这就是清晰化计算所要完成的任务。清晰化计算的方法有****隶属度法、中位数法和加权平均法。本设计采用加权平均法,这种方法取μc(z)的加权平均值为z的清晰值,即:
据此,可算出不同e、ec组合时kpo、k10、kd0清晰量的实时查询表,经过尺度变换后得到实际控制量kp、k1、kd,再用常规pid公式计算,即可获得纬斜、纬弯装置的实际控制量。
3测试结果
为评定自动光电整纬装置的整纬效果,现场从pc机显示屏观测,每隔5 s纪录一次各光电检测头
纬斜数据,连续检测18次,如表3所示。

按国家标准《机织物与针织物纬斜和弓纬试验方法》及《棉印染布》技术要求规定,一般织物的花斜或纬斜不大于4%,条格织物花斜或纬斜不大于3%即为优等品,电脑光电整纬装置企业标准
也是现在市场上普遍认可的标准,花斜或纬斜不大于2%即纬斜量和纬弯量中****者不大于1.15°。
从表3的18次检测结果来看,18次检测均合格,即合格率为100%。并且,纬斜不大于1 5%的
概率为94.4%;纬斜不大于1%的概率为88.89%,远远高于国家标准要求。采用传统控制方式时,整纬装置只能保证平均85 1%时间内纬斜小于2%;9l 48%时间内小于3%。采用模糊pid控制方式后,产品整纬精度得到了明显提高。
4结语
由于织物纬纱变形是不确定的、非线性的、时变的,对于不同织物常规pid控制器的参数往往整定不良、性能欠佳。将模糊算法和pid控制相结合,设计了基于工业级pc机和高性能tms320lf2407a芯片为硬件基础,软件采用模糊hd控制的自动光电整纬装置,适用织物品种广,整纬精度达到国家标准优等品要求,具有良好的应用前景。
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